STMF103ZE单片机TIM3读取编码器的电机转速,当电机反转时,计数器溢出,程序会多次进入中断这怎么解决啊
昨天在试电机驱动时,电机正在运转时按下了单片机的复位按键,突然“啪”,背面的铜箔炸了,是电源线,线很宽。有铺地,地线没啥事。我的接线:12V电池接电机驱动和电源模块,电源模块出来5V给单片机(stm32f103zet6系统板上有3.3v的1117)。请问这该怎么解决~~是我操作不对吗?还是驱动可能有什么缺陷说明:第一次炸的时候不知道是为啥炸的,我把背面电源线用一坨焊锡连起来之后又正常的进行测试,一按复位他喵的炸了更大的一块.........
电机是uln2003驱动板//使用arduino IDE自带的Stepper.h库文件 #include <Stepper.h> // 这里设置步进电机旋转一圈是多少步 #define STEPS 100 //设置步进电机的步数和引脚(就是注意点2里面说的驱动板上IN1~IN4连接的四个数字口)。 Stepper stepper(STEPS 8 9 10 11); void setup() { // 设置电机的转速:每分钟为90步 stepper.setSpeed(90); // 初始化串口,用于调试输出信息 Serial.begin(9600); } void loop() { // 顺时针旋转一周 Serial.println("shun"); stepper.step(2048); //4步模式下旋转一周用2048 步。 delay(500); // 逆时针旋转半周 Serial.println("ni"); stepper.step(-1024); //4步模式下旋转一周用2048 步。 delay(500); } 使用上述代码 步进电机只抖动不转是什么问题?
以前一直用的这个驱动,用的51单片机,没有什么问题,可能是电机用的5V的。前几天用289N驱动12V的电机,用的arduino单片机,一朋友稀里糊涂烧了4快还不知道什么情况。
蓝牙发送指令后 L298控制的直流电机不能同向转 但可异向转电源用的是7.4V可能是电源功率问题吗?
这个芯片输入端是单片机的IO口,输出端也是高低电平,如果直接用单片机IO口来实现步进电机的控制,和使用芯片有啥区别?感觉都是高低电平的控制。
编的程序部分如下:(关于电机控制的这一部分) while (1) { if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIODGPIO_Pin_2)) //这里是用了PD2浮空输入,红外传感器的输出端接到了PD2引脚上 { GPIO_ResetBits(GPIOBGPIO_Pin_5); // GPIO_SetBits(GPIOBGPIO_Pin_3); // PB3,PB5用来控制电机1 GPIO_ResetBits(GPIOBGPIO_Pin_7); // GPIO_SetBits(GPIOBGPIO_Pin_6); //PB6,PB7用来控制电机2 } }但是编译完导入HEX文件后两个电机一个都没动,不知道是为什么用的驱动器和红外传感器照片我放下面了
光电传感器与STM32F103ZET6开发板的连接引脚为PA2,PA1,PD1,PD3电机与开发板引脚连接为PB3,PB5,PB6,PB7(利用引脚输出高低电平给L298N驱动器来控制电机的启停),其中PB3,PB5控制电机1,PB6,PB7控制电机2. 部分程序如下所示:While(1){ //如果和PA2、PD3相连的两个传感器没检测到反射光(此时为高电平)的话,两个电机都转。if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIODGPIO_Pin_3)&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIOAGPIO_Pin_2)) { GPIO_ResetBits(GPIOBGPIO_Pin_5); GPIO_SetBits(GPIOBGPIO_Pin_3); //控制电机1正转 GPIO_ResetBits(GPIOBGPIO_Pin_7); GPIO_SetBits(GPIOBGPIO_Pin_6); //控制电机2正转}//如果和PA2相连的传感器检测到反射光(此时为低电平)的话,电机1转2停,利用两轮的速度差实现转弯 if(1-GPIO_ReadInputDataBit(GPIOAGPIO_Pin_2)) { GPIO_ResetBits(GPIOBGPIO_Pin_5); //控制电机1正转 GPIO_SetBits(GPIOBGPIO_Pin_3); GPIO_SetBits(GPIOBGPIO_Pin_7); GPIO_SetBits(GPIOBGPIO_Pin_6); //控制电机2停 }//如果和PD3相连的传感器检测到反射光(此时为低电平)的话,电机2转1停,利用两轮的速度差实现转弯 if(1-GPIO_ReadInputDataBit(GPIODGPIO_Pin_3)){ GPIO_ResetBits(GPIOBGPIO_Pin_5); GPIO_ResetBits(GPIOBGPIO_Pin_3); //控制电机1停 GPIO_ResetBits(GPIOBGPIO_Pin_7); GPIO_SetBits(GPIOBGPIO_Pin_6); //控制电机2正转}} 编译后生成HEX文件,输入到开发板中后,测试时发现: 当PD3相连的传感器检测到反射光时,电机1依旧在转,没有停止,另外,测得此时各引脚电位为:PB3:3.3V PB5:0V PB3:3.3V PB3:0V 可以看出PB3的电位不知道什么原因没有发生变化。这也是我想要求助的问题。(在这里补充说明一下,因为试着将最后一个判断语句里面的对PB5引脚的设置改为“setbits”后发现PB5的电位变为了3.3v,所以可以判断出最后一个if语句应该是能够被执行的,但是问题就出现在最后if语句的执行内容中的关于PB3引脚的那一句不知道什么原因没有按照程序要求执行) 另外在测量电压的过程中还遇到了一个奇怪的现象:当与PA2相连的传感器检测到反射光时,其他引脚的电位都正常,唯独PB7的引脚电位为1.4v而不是0v,这又是怎么回事呢?
TT130电机没有正负,请问如何避免其对电源和其他设备的干扰呢?在两跟线上都加一个反向二极管行吗?
以前使用a4988控制42BYGHW609这款1.2A的步进电机,写了一个成熟的驱动。结果移植到42BYGH40这款1.7A的步进电机上出现抽搐的情况,完全无法正常驱动,不知道是不是供电不足的原因,可是即使把a4988模块的旋钮拧到最大,或者换上drv8826依然是同样的情况。可能会是什么原因呢?我的供电系统是那种3D打印机的一大块银色金属罩的电源,只是供给一个电机应该是没有问题的。